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降低橫管初冷器阻力的有效方法

來(lái)源:admin 發(fā)布時(shí)間:2018-05-16 15:39:00 瀏覽次數(shù):2073次

山東博宇重工科技有限公司生產(chǎn)制造維修初冷器多年,積累了大量的經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)將公司技術(shù)老師講授的降低初冷器阻力的好方法分享給大家,建議大家收藏。

1.煤氣凈化流程

煤氣凈化采用了焦化企業(yè)常用的流程,即煤氣→豎管?chē)姙ⅰ鷻M管初冷器→電捕焦油器→煤氣鼓風(fēng)機(jī)→脫硫塔→洗氨塔→洗苯塔→部分煤氣回爐。另一部分煤氣經(jīng)常壓脫硫→水洗→氣柜→甲醇。

初冷器承擔(dān)著煤氣降溫、除焦油和除萘的多重任務(wù),是煤氣生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié),阻力變大后會(huì)增加煤氣鼓風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,降低焦?fàn)t負(fù)壓煤氣管道的吸力,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成煤氣不能順利導(dǎo)出,影響到全系統(tǒng)的正常運(yùn)行。一般焦化廠的初冷器阻力較低,通常利用自身產(chǎn)生的輕質(zhì)焦油噴灑除萘和降低阻力。而我廠由于沒(méi)有輕質(zhì)焦油,因此無(wú)法實(shí)現(xiàn)連續(xù)的正常在線沖洗。這樣,初冷器運(yùn)行24~48h后就要進(jìn)行沖洗。若采用噴灑液和蒸汽升溫的方式,一次沖洗時(shí)間長(zhǎng),采用了熱煤氣升溫沖洗的方式,可使沖洗速度大大快,且效果較好。但由于沖洗時(shí)采用了熱煤氣,造成煤氣中的萘等雜質(zhì)后移,給洗滌系統(tǒng)帶來(lái)無(wú)法消除的影響,只能靠間歇清理的方式維持運(yùn)行。

上述流程盡管有較大的缺陷,但是還可以保持系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行。但是在2009年底初冷器持續(xù)出現(xiàn)的大阻力,煤氣無(wú)法正常導(dǎo)出,迫使焦?fàn)t放散,后續(xù)系統(tǒng)的煤氣質(zhì)量難以保證。

2.原因分析

2.1 設(shè)備方面

我公司初冷器的煤氣進(jìn)口管位于初冷器頂部正中,頂部噴灑液的10個(gè)噴頭安裝在煤氣進(jìn)口管管的四周,噴頭為DN25的濺液式,噴灑液流量在20m3/h左右,平均每個(gè)噴頭的噴灑量約為2m3/h。由于煤氣進(jìn)口管的直徑大,該流量無(wú)法噴灑到煤氣進(jìn)口管的下方,長(zhǎng)時(shí)間的積累造成了初冷器頂部積存有大量雜質(zhì),只有初冷器邊緣部分的煤氣能順利通過(guò),使得初冷器的操作惡化,過(guò)氣量少,進(jìn)而造成焦?fàn)t集氣管壓力高,焦?fàn)t爐頂長(zhǎng)期放散。不僅惡化了焦?fàn)t操作條件和污染了周?chē)h(huán)境,而且損壞了焦?fàn)t爐體。

2.2 工藝方面

初冷器運(yùn)行過(guò)程中,采用焦油氨水分離后的部分輕質(zhì)焦油噴灑煤氣,以冷凝焦油和萘,噴灑液溫度在76℃左右,單臺(tái)初冷器噴灑液的流量為30m3/h,分中部和頂部?jī)陕穱姙ⅲ蛄髁枯^小,對(duì)附著在換熱管壁上的焦油、萘的沖洗效果并不理想,特別是頂部噴灑量小,時(shí)間長(zhǎng)了就會(huì)造成頂部及中下部管間的雜質(zhì)積存;初冷器沖洗時(shí)采用熱煤氣升溫,噴灑液配合沖洗,效果不明顯時(shí)也采用蒸汽加熱升溫,少量的噴灑液不足以將頂部及中下部雜質(zhì)清除,隨著時(shí)間推移,積存的雜質(zhì)在反復(fù)升溫、冷卻的過(guò)程中物理結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,致密度及粘度增加,堵塞初冷器加熱蒸汽管線,即使采取蒸汽加熱沖洗,效果也不顯著,造成初冷器煤氣流道截面積減小。

2.3 設(shè)計(jì)方面

我公司初冷器設(shè)計(jì)高度30m,噴灑液泵的設(shè)計(jì)流量120 m3/h,分頂部和中部?jī)刹糠謬姙?,因初冷器高度?wèn)題,在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)噴灑效果并不好,初冷器運(yùn)行周期短,需要經(jīng)常沖洗,沖洗下來(lái)的液體中含有大量雜質(zhì),說(shuō)明噴灑液量不足,只能增加噴灑液量才能保證初冷器的正常運(yùn)行。

3.改造措施

3.1 初冷器的改造

將初冷器逐臺(tái)與系統(tǒng)隔離進(jìn)行改造。對(duì)于隔離的初冷器,首先在頂部煤氣進(jìn)口管與噴灑液噴頭之間開(kāi)口,清理初冷器頂部積存的雜質(zhì)。同時(shí)調(diào)大噴灑液噴頭的管徑,并增加側(cè)向開(kāi)口,以增加噴灑量,使能?chē)姙⒌矫簹膺M(jìn)口管的下方。對(duì)頂部蒸汽噴頭也進(jìn)行了改造,并于噴灑液管道串聯(lián),在頂部不用蒸汽時(shí)可兼做噴灑液噴頭,以增加頂部噴灑量和噴灑面積。清理結(jié)束后,將頂部開(kāi)口改造為人孔,便于以后檢查。

3.2 噴灑液管線改造

原來(lái),從噴灑液泵來(lái)的噴灑液分為上下兩根管線,分別進(jìn)入初冷器的頂部和中部噴灑。現(xiàn)將頂部噴灑液管直接接至冷凝液泵,用初冷器等設(shè)備冷凝下來(lái)的冷凝液噴灑,以增加噴灑量。而來(lái)自噴灑液泵噴灑液只噴灑初冷器的中部,改造后流程見(jiàn)圖1。

3.3 工藝控制

由于噴灑液量的增加,工藝控制的參數(shù)也有作了如下改變。

(1)現(xiàn)場(chǎng)操作人員應(yīng)時(shí)刻注意初冷器的下液情況,出現(xiàn)堵塞后要及時(shí)疏通下液管道,保證下液通暢,防止初冷器底部積液造成煤氣管道內(nèi)竄液。

(2)在保證初冷器下液正常的前提下,盡量提高噴灑液量。

(3)控制室應(yīng)時(shí)刻注意初冷器上下壓力變化及各溶液貯槽的液位變化,配合好現(xiàn)場(chǎng)工作。

(4)現(xiàn)場(chǎng)和控制室應(yīng)互相配合,及時(shí)調(diào)節(jié),保證各溶液貯槽的液位穩(wěn)定。

4.改造效果

經(jīng)上述改造后,初冷器系統(tǒng)阻力下降,煤氣輸送量增加,焦?fàn)t長(zhǎng)期放散的問(wèn)題得以解決,鼓風(fēng)機(jī)前吸力也明顯降低。同時(shí),由于引入了初冷器等設(shè)備的冷凝液噴灑,后續(xù)系統(tǒng)的萘沉積也有所減輕。



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