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公司新聞

初冷器冷凝液噴灑系統(tǒng)的改造

來源:admin 發(fā)布時間:2018-07-21 08:59:56 瀏覽次數(shù):2448次
1.存在問題
我廠初冷器上、下兩段的冷凝液分別經(jīng),1,2oo/150mm的液封管進入各自水封,經(jīng)qbl5Omm出口管由水封槽進入冷凝液槽,再用冷凝液泵抽送至初冷器上、下段噴灑,部分冷凝液由上段冷凝液泵送人吸煤氣管,以保持系統(tǒng)的液相平衡。自2000年投產(chǎn)以來,因冷凝液噴灑量偏小,噴灑效果較差,致使初冷器阻力居高不下。2003年1月,因受氣溫和配煤等因素影響,初冷器阻力高達4.7kPa,鼓風(fēng)機前吸力高達7.OkPa,在月初的12天內(nèi)竟倒換了6次初冷器,嚴重影響了正常生產(chǎn)。經(jīng)分析表明,主要存在以下問題。
(1)計算表明,初冷器的冷凝液噴灑量應(yīng)大于2m /(m ·h),我廠初冷器的橫截面積為13m ,兩臺初冷器的噴灑量應(yīng)為52m /h,與下段冷凝液泵的額定流量50m /h基本吻合。但在實際生產(chǎn)中,下段冷凝液噴灑量達不到設(shè)計值(50m /h),其主要問題是輸送冷凝液的管道直徑偏小。再加上冷凝液的粘度大,流速慢(約0.3m/s),加大水封出口管的直徑。初冷器維修改造
(2)由于煤氣中的絕大部分萘是在初冷器下段冷凝析出,下段循環(huán)噴灑的冷凝液量必然逐漸增加,多余的冷凝液溢流至上段冷凝液槽后外排,其量在lOm /h左右。使下段循環(huán)冷凝液中的萘含量高達10%左右,降低了洗滌效果,導(dǎo)致初冷器阻力增加較快。
(3)剩余氨水槽的排渣、焦油氨水澄清槽上部的輕質(zhì)焦油和槽區(qū)各放空液均進入地下槽,經(jīng)液下泵送人上段冷凝液槽,再由泵送人吸煤氣管。不僅增加了上段冷凝液泵的負荷,而且易使地下槽中的雜質(zhì)進入上段冷凝液槽而影響噴灑效果。
(4)冷凝液噴灑管的噴灑孔徑偏小,常因堵塞而導(dǎo)致冷凝液噴灑量不足和不均勻,直接影響噴灑效果。
2.改進措施
(1)將直徑150mm的初冷器水封出口管更換‘成250mm,流量由63m,/h提高到106m /h。將兩根冷凝液總管的直徑加大到40mm,流量可達136m /h,以滿足工藝要求。
(2)從焦油氨水澄清槽焦油氨水界面處接一條直徑80mm的管道,將含油50% 的焦油氨水混合液自流至下段冷凝液槽,以改善下段冷凝液的組成,其量為10~20m /h。
(3)將槽區(qū)地下槽的液下泵出口管接至機械化刮渣槽的備用口。
(4)初冷器噴灑管為+58×4mm鋼管,上面分布有72個直徑5mm的噴灑孔,為避免噴灑孔堵塞和提高噴灑效果,將噴灑管zui后的5個噴灑孔擴大至5×lOmm的橢圓孔
3..改進效果初冷器改造后
經(jīng)上述改造的新系統(tǒng)投產(chǎn)后,初冷器的效率得到了很大的提高,取得了良好的效果。
(1)初冷器的上段冷凝液噴灑量由的lOm /h增至25m /h,下段冷凝液噴灑量由15m /h增至30m /h,且水封排水暢通,無積液冒槽現(xiàn)象。
(2)補充焦油氨水混合液后,下段冷凝液中焦油含量可穩(wěn)定在40% ~60% ,萘含量控制在4%以下。
(3)將槽區(qū)地下槽中的液體抽送至刮渣槽后,上段冷凝液槽再未出現(xiàn)冒槽現(xiàn)象。
(4)初冷器阻力由1.OkPa降至0.8kPa,運行周期由兩周延長到12周以上。電捕焦油器前煤氣含焦油量也由5g/m 降至3g/m。

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